成分 | 某鋼廠 | 某冶金廠 |
CO2/% | 20.27 | 19.5 |
N2/% |
55.79 | 55.1 |
CO/% |
22.3 | 22.7 |
H2/% |
1.07 | 1.8 |
CH4/% |
0.57 | 0.9 |
(2)高爐煤氣與煤粉混合在鍋爐燃燒過程中由于受諸多因素的影響,燃燒狀況及運行條件不斷變化,煙氣中既有煤氣不完全燃燒產(chǎn)生的 CO,又有煤粉不完全燃燒產(chǎn)生的 CO,煙氣在流動過程中產(chǎn)生的渦流、死角也會造成 CO濃度局部積聚。因此,要準確地確定煙氣中 CO 濃度(爆炸)極限及煙道中整體及局部的 CO 濃度是非常困難的。由于電除塵器屬除塵器生產(chǎn)廠提供的設(shè)備,為預(yù)防 CO 濃度接近爆炸濃度極限,一般由制造廠向用戶、設(shè)計院及 CO濃度監(jiān)測儀制造廠提供相關(guān)的報警及聯(lián)鎖保護值,作為 CO濃度監(jiān)測儀設(shè)計、安裝、調(diào)試、運行的依據(jù)。
目前普遍認可的 CO 的濃度極限數(shù)據(jù)為∶報警∶1%~1.5% 聯(lián)鎖保護∶約 2%。
4.3 氣體燃料的爆炸條件
任何氣體燃料如發(fā)生爆炸,則必須具備下列三要素,即密閉的空間(或容器);燃氣在可燃混合物中含量處在爆炸濃度極限范圍之內(nèi);有點火源存在。
4.4 電除塵器爆炸的可能性
對照上述爆炸濃度極限三要素,不難發(fā)現(xiàn),鍋爐電除塵器屬密閉容器,運行時有高壓電火化產(chǎn)生,當煙氣中 CO 濃度一旦達到爆炸極限時,即達到了氣體燃料爆炸的三要素,必然會引發(fā)爆炸事故。
4.5 電除塵器入口 CO 濃度分析
運行中的鍋爐電除塵器是否會發(fā)生爆炸事故,取決于煙氣中 CO 濃度是否會達到其爆炸極限濃度,也是判斷其入口是否必須裝設(shè) CO 濃度監(jiān)測儀的關(guān)鍵。
嚴格地講,當鍋爐運行正常、燃燒穩(wěn)定時,鍋爐尾部煙氣中 CO 濃度是很小的。但當鍋爐處于低負荷運行,燃燒不穩(wěn)定甚至惡化時則很危除。據(jù)統(tǒng)計,70%燃氣鍋爐爆炸事故均發(fā)生在低負荷運行期間,因為低負荷運行時燃燒最不易穩(wěn)定,此時爐膛溫度下降,燃燒不充分,化學(xué)不完全系數(shù)增大,部分燃氣未燃盡直接進入煙道導(dǎo)致爐膛及煙道中 CO 濃度劇驟增加。當燃燒進一步惡化時,煙氣中 CO 濃度將進一步增加,從而引發(fā)嚴重的安全事故。
5 煤氣濃度監(jiān)測系統(tǒng)
很長一段時間以來,對煤氣廠工房車內(nèi)的煤氣濃度進行判斷和監(jiān)測大多都是依靠工人的經(jīng)驗來判別的。這不僅僅為安全事故埋下了巨大的隱患,而且也給生產(chǎn)帶來了諸多不安全因素。所以,設(shè)計一種能夠?qū)崟r對煤氣濃度進行監(jiān)控的系統(tǒng)勢在必行。天禹智控的煤氣濃度監(jiān)控系統(tǒng)能夠在IPC(工控機)上面實時地顯示出測量點的煤氣濃度,并且還能夠在所測點的濃度超過所設(shè)定的臨界值時自動通過軸流風機進行吹散和排送,在必要時還會發(fā)出相應(yīng)的警報。此外,還能夠通過工控機把整個生產(chǎn)過程當中的相同測點的濃度的變化曲線圖繪制出來。由此可見,煤氣濃度監(jiān)控系統(tǒng)在煤氣的安全生產(chǎn)的整個過程當中發(fā)揮著巨大的作用。
5.1煤氣濃度監(jiān)控系統(tǒng)實施意義
天禹智控的煤氣在線監(jiān)測系統(tǒng),可多次檢測煤氣管道泄漏、管道異常排空放散等情況,避免多起煤氣事故,保證煤氣管線區(qū)域內(nèi)人員安全,降低煤氣事故帶來的非正常停產(chǎn)時間,可有效杜絕煤氣系統(tǒng)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,可提高能源利用率和安全使用性,降低生產(chǎn)成本,為進一步探索煤氣信息化管理提供了案例示范。